事故颠末:
2017年1月30日11时00分,电气检修点检职员发明2A一次风机电机驱动端轴承有异音,且声音生硬,但温度,震荡值相符运行标准,对其进行了给油脂,声音不见减弱,察看一周,轴承声音依然不正常,打开小盖底部接油盒,发明轴承甩出的油脂中含有大年夜量黄色铜粉,初步判断轴承磨损严重,铜粉为轴承黄铜维持架磨损后掉落落。陈诉请示引导批准后,经和谐,于2017年2月6日20时电气检修职员对2A一次风机电机解体反省。发明:
1、驱动端轴承中型号为NU234的圆柱滚子轴承磨损,间隙过大年夜。
2、两盘轴承间的弹簧垫片少许磨损。
3、拆下轴承NU234时,维持架内的珠粒子整个脱落。
4、维持架磨损严重,已经达到底线。
5、电机驱动端内小盖,外大年夜盖,轴承腔,挡油盘,止动环,锁片无磨损环境。
轴承磨损特性:
1、圆柱粒子外面已经掉去光泽,严重磨损。
2、维持架外径偏向有显着磨损,兜孔边缘可见挤压变形,圆形凸卡槽已经磨损挤压成卵形,一处柳钉已经断裂脱落。
3、润滑脂部分碳化变黑。接油盒内渣滓部分碳化后的油脂残留物,残留物中混有许多黄铜屑,黄铜屑也呈片状。
缘故原由阐发:
1、维持架在滚动轴承中起着等距离隔离滚动体并防止滚动体掉落落,向导并带动滚动体迁移转变的感化。滚动轴承在事情时,因为滑动摩擦而造成轴承发烧和磨损,分外是在高速运转的前提下,因为离心力的感化,加速了摩擦磨损与发烧。
2、NU234轴承为外圆向导轴承,当电机高速运转时,因为轴承本身感化,外加径向负载感化,维持架外圆与轴承外套内圆发成摩擦,直接导致维持架磨损。
3、轴承维持架磨损后会孕育发生大年夜量铜屑,铜屑混在润滑脂中导致轴承珠粒子磨损,当加入润滑脂后,孕育发生的铜屑就会被甩入外小盖接油盒。轴承磨损会孕育发生电机振动,但一次风机电机重量为8吨阁下,轴承孕育发生的振动对其影响不大年夜,在日常巡检中,电机振动险些都在4丝米(振幅)以内,在检修职员对其加油脂今后,只能保持一段光阴的平衡,当铜屑再次磨损进入滑道内,会直接导致油膜毁坏,在外部听的声音为生硬的哗哗声,依然处在缺油的状态。
4、初步认定为轴承本身质量问题,2A一次风机电机装置到现在仅为半年光阴,驱动端两盘轴承,风扇侧一盘轴承,仅仅是驱动端NU234轴承磨损严重,维持架已经处于散架的边缘。(请FAG轴承厂家介入阐发轴承磨损缘故原由,找出问题所在,彻底铲除)
整改及警备步伐:
1.加强设备的巡点检、掩护与检修事情。分外针对大年夜型高压电机,拟订具体检修、掩护规划。
2.对四台机组其他所辖电机设备进行周全反省,扫除设备安然隐患。
3.完善电气电机检修规程,做到装置工艺千锤百炼。
4、轴承在装置历程中要洗濯干净,位置要装到位,禁止野蛮功课。
5、在轴承安装之前,反省轴承外不雅,用压铅丝法丈量其间隙,合格后可应用。
建议:
1、本单位在轴承装置历程中,洗濯轴承内部为洗濯剂,这对轴承是一种危害,由于轴承是#45钢材质,洗濯剂对其有腐蚀感化,且洗濯剂不易挥发。鉴于本单位检修职员曩昔用火油洗濯,存在火油杂质多(火油洗濯完毕后,再用洗濯剂洗濯)的问题。建议电机检修时洗濯轴承用汽油洗濯,汽油为国家标准,杂质较少,去污能力强,易挥发,不易残留。应用时,要严格监护。
2、严格按照电机给油脂周期对电机进行给油脂,并做好记录。
3、发明问题及时陈诉请示,及时处置惩罚,将隐患处置惩罚在发芽状态。
4、设备检修时严格按照装置工艺,做到检修一台电机,试运时如同新安装时的状态。
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